“能不能换个思路,把羰基合成循环压缩机二段入口释放气收集起来,进行回收再利用。”齐鲁石化第二化肥厂新到任的厂长孙冠嵩提出的这一优化思路,经评估后迅速得到实施,现已将丁辛醇装置羰基合成系统尾气变“废”为宝,有效利用。
二化丁辛醇装置羰基合成系统以合成气和丙烯为原料,生产混合丁醛,而原料以及反应中产生的丙烷等副产物,对系统反应不利,为了控制合适的系统压力和反应物比例,需要将部分丙烷等副产物泄压到火炬系统,通过火炬直接燃烧,因此也造成了物料的浪费,本次解决的正是此股气体的有效利用问题。
“排放的尾气中主要成分是丙烷和丙烯,而这也是天然气的主要成分,具有较高的热值,考虑到这一特性,我们为它找到了用武之地。”该厂丁辛醇车间主任师张宝国介绍说。张宝国所说的“用武之地”指的是将尾气引入该厂释放气管网,再由管网送入动力CFB锅炉作为燃料气使用。这样一来,羰基合成系统尾气可以得到有效利用,杜绝了浪费,增加了经济效益,同时进一步降低火炬负荷,提高了环保水平,实现效益与环保的双收益。
改造思路理清后,该厂立即组织评估、设计,快马加鞭推进施工,“早一天施工投用,早一天拿到效益。”该厂机械动力科科长高波积极协调各项备件物资,为项目的快速投用做好准备。
该厂在不影响装置正常运行的前提下,仅增加一条管线,将系统排放尾气引至释放气管网,使无组织排放尾气变身为燃料气,同时保留去火炬流程,在释放气管网无法回收更多尾气时,稳定系统压力,避免压缩机入口压力过高联锁停机,为系统平稳运行增加双保险。
该厂调度质量科与二化动力站积极协调沟通,通过降低释放气管网压力,保证释放气充分利用,避免了憋压放火炬现象,目前此股系统尾气全部得以回收利用,真正实现了变废为宝的完美蜕变。
“要继续探索类似的优化调整方案,推动‘短平快’技改技措项目尽快实施,持续降低装置物耗能耗,同时做好专项培训,保证装置平稳运行。”孙冠嵩在会议中再次强调。
该厂以合理化建议为平台,以安全、环保、效益为主线,持续发动职工创新思维,优化生产,完善设备设施,在提升经济指标攻关课题中,苦练内功,不断发力,将挖潜增效落到实处。