6月12日,笔者从西北油田采油二厂采油管理三区技术组获悉,该采油管理区“分门别类”对17口高含水油井实施稳油控水,见到了油井含水下降、减少生产掺稀、生产稳定等多项显著创成效。
进入5月份以来,面对复产开井中出现的17口油井含水较高的问题。该采油管理区技术人员“分门别类”对这些高含水实施了稳油控水措施。
针对间开井做好三个阶段的工作:从源头控制,在开井初期,结合油井生产动态,制定合理的工作制度及掺稀量,避免大掺稀开井,造成不必要的稀油浪费。同时,实施过程跟踪,在油井未达到合理的生产状态时,根据油井的动态变化,结合现场出液情况,及时优化掺稀;在间开恢复后,对油井后期可能出现高含水及供液不足,及时关井压锥,避免衍生异常。
针对高含水生产井,根据油井过去的生产情况,结合现场油井的生产动态,精准把控,在确定为水体时,及时尝试性停掺稀或者在开井生产正常后,进行大幅优化。对该区的TH12221、TH10389、TH12204、TH12448井等均已采取停掺稀生产,不仅日均节约减少稀油40余吨,而且,油井生产也相当平稳。
针对排水采油井开井初期见到明水,采取掺稀“极值”优化,同时根据本周期注水量,结合油井的前期生产情况,及时预判见油时间,做好见油应急对策,避免油井异常。若出现含水下降泵堵,采取主动停机处理,提高异常处理时效。同时,切实做好正常生产井动态分析。
针对部分电泵井高含水后,因排量过大,无法达到油藏控液需求时,及时进行泵结构转型,使用小工作制度控水生产或者采取转抽生产。日前,该区对TH12270、TH12210等电泵井调整为机抽生产。
针对部分长期含水生产油井,既存在稀稠混配不均、高频生产,又增加了稀油用量,还放大了生产压差,增加底水锥进速度,导致油井高含水。对这类油井采取了降频控水生产措施。其中,对TH12238井实施了降频控水生产后,频率由45Hz下降至40Hz,含水由过去的88%下降至目前的35%,控水效果较好。产量由过去的日产8吨,上升至目前的日产18.5吨。