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十建中科催化裂化装置大型立式组合罐模块化安装

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放大字体  缩小字体    发布日期:2019-08-23  浏览次数:56
核心提示:建项目部周密计划安排,组织了18名铆焊、18名管焊、12名保温、8名脚手架搭设、起重、电工,4名施工组织、安全、质量管理人员,投入到这次模块化施工中,并从7月28日,开始突击大罐钢结构、管道安装。
   十建中科催化裂化装置大型立式组合罐模块化安装在洛阳工程公司精心组织大力协调下,经过十建安装队60名职工25天的轮番交叉作业拼抢,中科炼化项目420万吨/年催化裂化装置、一台大型立式组合设备——原料油、回炼油罐的附属钢结构、工艺管道、设备管道保温等“穿衣戴帽”完成,于8月21日整体模块化吊装就位。
 
  原料油、回炼油是两台立式油罐,为了减少占地空间以及工艺要求,设计把这两个立式罐一上一下组合成了一台直径6.4米,高45米,吊装重量263吨的大型立式组合罐体,形同一台大塔设备,安装矗立在两大设备框架南、北头之间与比邻管廊框架的狭小空当里。
 
  该设备7月25日运抵中科现场,28日具备模块化施工条件,按照模块化施工策划,该立式组合罐体在水平状态下,共安装40吨、17层劳动平台附属钢结构,组对焊接安装13条、1974吋径的工艺管道,还要进行罐体和管道保温90立方米,以及电气照明等安装制作任务,工期25天,“穿衣戴帽”完成后进行整体模块化吊装,时间紧,任务重,再加上极为不利的高温天气及台风影响,模块化施工非常艰难。
 
  十建项目部周密计划安排,组织了18名铆焊、18名管焊、12名保温、8名脚手架搭设、起重、电工,4名施工组织、安全、质量管理人员,投入到这次模块化施工中,并从7月28日,开始突击大罐钢结构、管道安装,刚开始三天,就赶上今年第7号台风“韦帕”从海南“奔向”中科项目所在地——广东湛江东海岛,受其影响连续刮风下雨四、五天,这样以来使得本来就极为紧张的工期缩短成20天,对此十建公司参建班组每天中午不休息,晚上挑灯加班抢,尤其是重点部位的焊接施工,电焊工师傅们有时“歇人不歇马”的倒班焊接到次日凌晨,在他们奋勇拼搏努力下,这台原料油、回炼油立式组合大罐附属结构、管道、电气安装,保温等“穿衣戴帽”在8月20日全部按期完成。
 
  起运公司中科大型设备吊装项目部承担了该设备的吊装任务,大型吊装指挥、起重工、两台起重机及驾驶员早已严阵以待,21日15:57分,随着一声清脆的指挥哨音响起,起运大型设备吊装1250吨级起重机和280吨级起重机,将吊装重量263吨的模块化立式组合大罐平稳抬起,接下来主吊起重机将大罐上部匀速提升,溜尾的辅助起重机缓慢的吊着大罐底部裙座往前递送,经过一个小时,大罐竖立起来,辅助起重机摘钩后,由主机单独起吊立式组合大罐,顶部提升到70多米的高度,越过20米高的一台塔设备,在17点钟将这台原料油、回炼油立式组合罐起吊安装就位。
 
  这台重大设备的按期完成,为催化裂化装置体积最高大的分馏塔运抵现场,并实施模块化组装及吊装腾出了场地。
 
  
 
 
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