锦州石化是新中国第一块合成顺丁橡胶的诞生地,曾获得国家科学技术进步特等奖、国家发明奖,为我国合成顺丁橡胶发展做出了突出贡献。顺丁橡胶更是锦州石化重要的化工产品,2011年—2012年连续两年达产3.2万吨,为企业创效逾亿元。然而到了2014年3月,市场形势急转直下,橡胶生产由盈转亏被迫停产。这一停,就是三年半时间。
2017年公司八届一次职代会上,公司总经理在工作报告中提出,要找准化工业务定位,力争在装置生产成本降低、新特优产品研发等方面取得实质性突破。2017年7月3日,停产三年半的橡胶装置为恢复生产拉开检修改造序幕。11月15日,成功生产出合格产品。
此次橡胶装置恢复生产,是锦州石化以“炼油高端化、化工材料化”为目标,向燃料化工型炼厂转型升级的标志性起点。
“优化整合,培养一岗多能操作员势在必行。”车间决定对管理架构进行整合,将车间、装置、班组三级管理改为车间、班组两级管理;将精制、聚合、成品三套装置整合为前处理、后处理两套装置;将20个生产班组整合为10个,同时压缩白班人员补齐生产缺员岗位,班长重新竞聘上岗;将分散在精制、聚合、成品装置的白班人员整合为钳工组、实验配制组、补员组,人员集中管理。
车间成立员工创新工作室,下设碳六油及丁二烯质量组、聚合转化率组、后处理长周期组等三个创新工作小组,明确工作职责,制定奖励条件。全力开展丁二烯纯度、门尼质量、后处理长周期运行等技术攻关。
与此同时,车间加大对岗位员工的培训力度,针对不同岗位、不同专业进行全员培训;对新上岗人员严格应知应会考试,做到日常操作及问题处理及时高效。
车间重新调整岗位奖金系数、改善员工工作环境;利用装置大修的窗口期,合理安排员工休假;大力开展“导师带徒”活动,安排装置技师与6名青工结成师徒对子,做好“传帮带”。
生产成本居高不下是制约橡胶生产的关键因素。成本下不来,产品没有盈利空间,赔本赚吆喝的事谁都不会干,化工三车间管理层深谙此理。
车间积极开展对标管理,对比业内先进找差距、补短板。他们从提高生产负荷、提高聚合反应转化率和丁二烯阻聚剂加入精度入手,提升运行效率,降低加工费用,向措施和管理要效益。
为了降低生产成本、提高产品质量,车间对门尼质量、丁二烯纯度、后处理长周期运行等加大攻关力度。车间严格门尼质量控制统一操作手法,规范调节动作,防止出现质量波动。创新工作室成员每天晚上将各班组门尼质量检测值、操作趋势图上传到车间微信工作群,对反应情况、门尼走势做出分析,提供更优化的操作方法。实验组做好对原材料的分析验证,完善小瓶试验设备,每天跟踪监测。
通过对后处理长周期运行攻关,后处理生产线运行周期提高到20天;通过更换新型胶液过滤器、及时检修干燥系统风道等措施,解决了产品外观有杂质问题;通过优化调整,解决1#颗粒泵喘振掉量、挤压机返料等影响连续运行的难题,异常波动从每月平均8起管控到基本为零。丁二烯转化率由75%提高到82%,接近理论最高值;门尼质量趋于稳定,全部达到优级品要求;自控率由70%提高到96%;各项生产指标排名居炼化板块前三位。